본 연구에서는 큐브위성 탑재를 위한 과산화수소 단일추진제 추력기를 검증하였다. 설계 추력 0.1 N, 0.5 N, 1 N의 추력기와 시험 설비를 제작하였다. 수류 시험과 실매질 시험에서 0.1 N 추력기의 인젝터오리피스 지름이 과산화수소의 점성 대비 극히 작으며 0.5 N 추력기의 유량 계수 오차가 상당히 크다는 사실을 확인하였다. 이후 1 N 추력기의 연소 시험에서 이론적 성능 및 제원보다 전반적으로 월등히 작은 값을 측정되었다. 스케일 다운 과정에서 발생하는 제작 방식의 차이와 촉매 사이의 공극이 완전하지 못한 과산화수소 촉매 분해의 주요 원인으로 분석되었다.